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主办单位:中国电源学会;国家海洋技术中心

国际标准刊号:2095-2805

国内统一刊号:12-1420/TM


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M701F4燃气轮机组不同控制模式下的效益分析

 0  引言

目前,三菱M701F4燃气-蒸汽联合循环发电机组在高负荷下进入温度控制模式时,升负荷裕量接近0,降负荷速率也非常缓慢,无法满足电网对一次调频性能的要求。根据机组特性,负荷越低效率也越低,因此,为了满足一次调频功能且尽量提高机组效率,高负荷段一般将燃机负荷控制在温控负荷以下一定区间,使机组脱离温控模式运行,从而保证调节性能,保障电网安全。但该种模式与温控模式之间的经济效益差距并没有量化对比,鉴于此,2017年夏季,对某电厂#2机组运行状态进行适当调整,在大量运行数据的基础上进行综合经济效益对比。

1运行控制模式及试验

1.1机组控制模式

根据三菱的设计,机组在稳定负荷区间运行时,可投入功率控制(Load Limit)或转速控制(Governor)方式对机组负荷进行控制,转速控制为有差调节,功率控制为无差调节[1],转速控制的负荷响应速率大于功率控制,满足电网对机组一次调频性能的要求。而当叶片通道温度(BPT)或燃机排气温度(EXT)超过温控基准线时,机组会自动进入温控模式,此时,机组升负荷被限制,降负荷也需先待以上温度缓慢下降至温控线以下、燃机脱离温控模式后才能下降,过程比较缓慢,无法满足一次调频性能要求。

1.2试验统计

在不同日期及不同时间段对#2机组进行工况调整,对相关数据进行统计、对比。

1.2.1试验1

2017728,对运行中的#2机组(未抽汽供热)进行工况调整。分别在14:0014:0514:3914:53,将机组置于不同负荷及控制模式,并对相关数据进行统计,对气耗进行计算,统计数据见表1。由表1可知,在热值、大气温度等外部因素无明显变化的情况下,机组温控与转速控制(贴近温控)模式下的气耗差为0.0002615m3/kW·h)(负荷差为-16.93MW)。

1  补充表题

时间

运行模式

负荷指令/MW

实际负荷

/MW

燃气流量/

m³·h-1

热值/

MJ·m-³

大气温度

/

发电气耗/[m³·(kW·h-1]

14:0014:05

转速控制(贴近温控)

383.65

382.32

71971.6

33.8

38.6

0.1882786

14:3914:53

温控

403.86

399.25

75072.8

33.8

38.2

0.1880171

注:试验时间内各项参数处于稳定状态;本文数据均为:每10s1个数据点,一个时间段内所有数据剔除10%最高数据点和10%最低数据点,剩余数据取平均数。

 

1.2.2试验2

201782,对#2机组(抽汽供热)进行工况调整。分别在13:0014:0014:0015:00,15:0016:00将机组置于不同负荷及控制模式,并对相关数据进行统计、计算,见表2。由表2可知:工况稳定时,机组温控与两次转速控制(贴近温控)模式下的最大气耗差为0.0005602m3/kW·h)(负荷差为-9.50MW);未进入温控模式时,两个不同负荷下(负荷差为 -0.05MW)发电气耗差为0.0000408 m3/kW·h)。

2  补充表题

时间

运行模式

负荷指令/MW

实际负荷/MW

燃气流量/m³·h-1

热值/MJ·m-3

大气温度/

气耗(含供热)/

[m³·(kW·h-1]

供热/t·h-1

发电气耗(剔除供热)/[m³·(kW·h-1]

13:0014:00

转速控制(贴近温控)

386.71

385.55

73520.8

33.8

35.8

0.1906983

19.3

0.1885883

14:0015:00

温控

404.00

395.05

75092.3

33.8

36.9

0.1900458

19.4

0.1880205

15:0016:00

转速控制(贴近温控)

386.71

385.60

73564.5

33.8

36.7

0.1907664

20.3

0.1885682

1.2.3试验3

2017811,对#2机组(抽汽供热)进行工况调整。分别在12:4713:2413:5314:3014:3015:3016:2017:20将机组置于不同负荷及控制模式,并对相关数据进行统计、计算,见表3。由表3可知:工况稳定时,机组温控与3次转速控制(贴近温控)模式下的最大气耗差为0.0006394 m3/kW·h)(负荷差为-6.95MW);未进入温控模式时,3个不同负荷下的最大发电气耗差为0.0002296 m3/kW·h)(负荷差为-4.26MW)。

3  补充表题

 

时间

运行模式

负荷指令/MW

实际负荷/MW

燃气流量/m³·h-1

热值/MJ·m-³

大气温度/

气耗(含供热)/

[m³·(kW·h-1]

供热/t·h-1

发电气耗(剔除供热)/[m³·(kW·h-1]

12:4713:24

转速控制(贴近温控)

394.41

393.24

75050.1

33.8

34.8

0.1908344

22.8

0.1884155

13:5314:30

转速控制(贴近温控)

390.15

388.97

74582.7

33.8

35.4

0.1917085

28.7

0.1886451

14:3015:30

温控

404.94

395.92

75594.4

33.8

35.9

0.1909312

27.6

0.1880057

16:2017:20

转速控制(贴近温控)

390.49

389.13

74202.4

33.8

35.3

0.1906586

20.9

0.1884321

 

1.3试验分析

1.3.1温控与非温控的对比分析

将以上试验的负荷差与气耗差及参与差值计算的对应负荷、气耗列成表4,由表4可知,温控模式气耗低于未进入温控模式时的气耗,而不同次试验间的气耗差异无明显规律(受环境、热值、真空等影响)。长期运行表明,因工况不同,进入温控的负荷点有所不同,进入温控模式后,负荷可缓慢上升的幅度也有所不同。以上数次试验中,贴近温控的负荷与进入温控后最高负荷的最大差值为16.93MW(该差值比经验值略大),最大气耗差为0.0006394m³/kW·h)。

4  补充表题

试验

温控负荷/MW

转速控制(贴近温控)负荷/MW

负荷差/MW

温控气耗/[m³·(kW·h-1]

转速控制(贴近温控)气耗/[m³·(kW·h-1]

气耗差/[m³·(kW·h-1]

1

399.25

382.32

-16.93

0.1880171

0.1882786

0.0002615

2

395.05

385.55

-9.50

0.1880205

0.1885883

0.0005602

3

395.92

388.97

-6.95

0.1880057

0.1886451

0.0006394

1.3.2非温控之间的对比分析

将试验23中转速控制(贴近温控)模式下发电气耗及负荷进行排序,见表5。由表5可知,机组同一启停日期内,在非温控模式下高负荷运行时,负荷越贴近温控模式负荷,气耗越低。

5  补充表题

2经济性分析

2.1机组经济指标

根据试验数据与经验,对温控与非温控两种模式下的运行小时数差、实际运行小时数(AOH差、厂用电差、气耗差进行计算分析。

1)运行小时数差。按历年月均发电量1亿kW·h计,在忽略启停机过程(不影响本次分析)的情况下,根据试验中温控模式的最高负荷399.25MW计算,每月需运行250.5h;按试验中非温控模式的最低负荷382.32MW计算,每月需运行261.6h。负荷差16.93MW,运行时间差为11.1h

2AOH。按机组AOH12000h C修(费用约500万元)、24000h T修(费用约1000万元)、48000h M修(费用约3000万元)计算,1个大修周期(AOH48000)需检修费用5000万元,折合每小时检修费用0.104万元。根据机组运行时间差,两种模式下AOH每月相差11.1h,检修费用差1.15万元。

3)厂用电差。根据厂用电率,负荷393.04MW时每小时厂用电量7.833MW·h,停机时每小时厂用电量2.257MW·h,每小时差5.576MW·h。按机组运行时间差计算,两种模式下厂用电每月相差61.9MW·h。按上网电价0.52/kW·h)计算,为3.22万元。

4)气耗差。按试验中两种模式最大气耗差0.0006394m3/kW·h)、月发电量1亿kW·h计算,月消耗天然气量的差值为63940m。按气价2.31/m³计算,为14.77万元。

以上各项指标差值总和为:1.15+3.22+14.77=19.14(万元)。

2.2电网考核指标

长期运行表明,在非温控模式下,机组一次调频性能合格,免于考核。在温控模式下运行,根据《华东区域发电厂并网运行管理》的规定,涉及一次调频性能考核有正确动作率和性能两项。

1)月正确动作率。在机组全程温控模式情况下,负荷无调整裕量,一次调频月正确动作率将接近0%,该项考核量为Q一次调频动作正确率=(80%-0%)×480×1×1=384MW·h)。

2)一次调频性能指标月平均值。在温控模式下,一次调频实际计算积分电量接近0%,因此QjYi为第i次一次调频理论计算积分电量。

统计计算201757月一次调频动作次数与#2机组运行小时,得出运行时一次调频平均动作频率为4.9/h,每次动作的理论计算积分电量平均值为16kW·h/次。按每月进温控运行250.5h计算,Q一次调频性能0.1×250.5×4.9×60%×16=1178kW·h)。

由此可得,总考核电量为:Q一次调频动作正确率+Q一次调频性能=385.78MW·h,按上网电价0.52/kW·h)计,为20.06万元。

2.3效益对比

综合以上计算,#2机组转速控制(贴近温控)下运行的经济效益略优于满负荷温控下运行,效益差额为0.92万元。

3结论

在夏季工况下,通过分析计算可得以下结论:#2机组在转速控制(贴近温控)模式下运行的经济效益略优于温控模式;在转速控制(贴近温控)模式下,越接近温控发电气耗表现越优。

机组一次调频是保障电网安全的重要手段。华东电网已逐步形成特高压大受端电网,而特高压直流闭锁故障时有发生,给电网安全带来较大风险,几次故障结果显示全网机组一次调频性能不能很好满足新的要求,频率跌幅超出预期[2]。因此,电网对机组一次调频性能的要求必将越来越高,考核力度必然越来越大。在现行的电网“两个细则”制度下,牺牲一次调频性能、将燃机置于满负荷温控模式以取得更优发电气耗的方法,在电网安全与机组综合经济效益方面皆不可取。发电企业应密切关注电网要求和“两个细则”制度的新动向,在保障一次调频性能的前提下,适当调整机组运行工况,以取得最佳效益。

 

 

参考文献:

[1]潘蕾.重型燃气轮机发电系统一次调频控制策略及电网调度的仿真研究[J]汽轮机技术2003456):368-371.

 

[2]宣晓华.特高压受端电网直流闭锁故障下机组一次调频性能分析[J].中国电力,20164911):140-144.