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MSVC在110kV变电站无功优化改造中的应用
摘要:本文分析了某110kV变电站电能质量状况,通过对其I回线路1#、2#主变进线侧有功、无功、功率因数、基波及谐波电压电流进行测试,了解目前该110kV电站电能质量状况。对比国家及行业标准要求,提出采用MSVC型动态无功补偿装置对该110kV变电站进行无功优化的方案,并分析了MSVC方案所具有的优势,其在电网无功优化及稳定系统电压改造中得到广泛应用。 关键词:MSVC 变电站 无功优化
1 引言
某110KV变电站有2回110kV进线,分别为I回和II回,两段110KV并列运行,设有母联。I回下带110kV/35kV主变两台和一台110KV进线电石炉,容量为25000KVA;两台主变的容量均为31500KVA,分裂运行,每台主变下主要负荷为2台12500KVA电石炉,每段35kV母线均配置有安装容量为3600kvar的固定电容器组补偿装置,用户反馈现I回功率因数无法达到考核要求。II回下带3台110kV进线的电石炉和一台110/35KV主变1台,电石炉容量为25000KVA,主变容量为8000KVA;每台电石炉10KV抽头处均安装有无功补偿装置,功率因数可达到考核要求。[1][2]
2 电能质量测试
由于I回线路未达到考核要求,测试主要针对I回线路1#、2#主变进行。
2.1 1#主变测试数据
首先在该110kV变电站继保室1#主变测控屏进行测试,系统额定电压110kV,CT变比300/5,取样间隔30s,采用德国高美电能质量测试仪,测试时原有的容性无补偿装置投运,容量为3600kvar。测试记录如下。
图a、三相有功功率趋势图
Fig. a Tendency chart of three phase active power
图b、三相无功功率趋势图
Fig. b Tendency chart of three phase reactive power
图c、功率因数趋势图
Fig. c Tendency chart of power factor
图1 1#主变有功、无功及功率因数变化趋势图
Fig. 1 Tendency chart of the active and reactive power, power factor of the 1# transformer
图a、三相基波电压趋势图
Fig. a Tendency chart of three phase fundamental voltage
图b、三相基波相电流趋势图
Fig. b Tendency chart of three phase fundamental current
图2 1#主变三相基波电压及电流趋势图
Fig.2 Tendency chart of three phase voltage and current of the 1# transformer
测试期间1#主变有功功率最大值为28142kW、最小值为7614kW,平均有功为24544kW;无功功率最大值为16667kvar、最小值为-438kvar,平均无功为11882kvar;功率因数最大值为0.9800、最小值为0.4829,平均功率因数为0.8833;线电压最大116kV ,线电压最小113kV;相电流最大值为347.6A,最小值为23.26A。
图a、3次谐波电压、谐波电流趋势图
Fig. a Tendency chart of 3th harmonic voltage and current
图b、5次谐波电压、谐波电流趋势图
Fig. b Tendency chart of 5th harmonic voltage and current
图c、7次谐波电压、谐波电流趋势图
Fig. c Tendency chart of 7th harmonic voltage and current
图d、11次谐波电压、谐波电流趋势图
Fig. d Tendency chart of 11th harmonic voltage and current
图3 1#主变3、5、7、11次谐波电压及电流趋势图
Fig. 3 Tendency chart of 3th, 5th, 7th, 11th harmonic voltage and current in 1# transformer
2.2 2#主变测试数据
对该110kV变电站继保室2#主变测控屏进行测试,系统额定电压为110kV,电流变比300/5,取样间隔30s,测试仪器为德国高美电能质量测试仪,测试时原有的容性无补偿装置投运,容量为3600kvar。
图a、三相有功变化趋势图
Fig. a Tendency chart of three phase active power
b、三相无功变化趋势图
Fig. b Tendency chart of three phase reactive power
c、功率因数变化趋势图
Fig. c Tendency chart of power factor
图4 2#主变有功功率、无功功率、功率因数变化趋势图
Fig. 4 Tendency chart of the active and reactive power, power factor of the 2# transformer
a、三相基波电压变化趋势图
Fig. a Tendency chart of three phase fundamental voltage
b、三相基波电流变化曲线
Fig. b Tendency chart of three phase fundamental current
图5 2#主变三相基波电压及电流变化曲线
Fig.5 Tendency chart of three phase voltage and current of the 2# transformer
测试期间2#主变有功功率最大值为26264kW、最小值为686.8kW,平均有功为22513kW;无功功率最大值为22249kvar、最小值为-3208kvar,平均无功为16246kvar;功率因数最大值为0.9998、最小值为-1.0000,平均功率因数为0.8002;线电压最大117kV ,线电压最小113kV;相电流最大值为235.2A,最小值为15.68A。
图a、3次谐波电压和谐波电流趋势图
Fig. a Tendency chart of 3th harmonic voltage and current
图b、5次谐波电压和谐波电流趋势图
Fig. b Tendency chart of 5th harmonic voltage and current
图c、7次谐波电压和谐波电流趋势图
Fig. c Tendency chart of 7th harmonic voltage and current
图d、11次谐波电压和谐波电流趋势图
Fig. d Tendency chart of 11th harmonic voltage and current
图6 2#主变3、5、7、11次谐波电压及电流趋势图
Fig. 6 Tendency chart of 3th, 5th, 7th, 11th harmonic voltage and current in 2# transformer
2.3 数据分析[3][4][5][6]
根据GB14549等电能质量标准要求,对测试结果进行分析。表1及表2分别为公用电网谐波电压限值、注入公共连接点的谐波电流允许值。
表1公用电网谐波电压限值
Tab 1 Limits of the harmonic voltage in public power grid
表2 注入公共连接点的谐波电流允许值
Tab 2 Permitted value of the harmonic current injected into PCC
2.3.1 1#主变数据分析
对1#主变测试数据进行整理,如下表3所示:
表3 1#主变测试数据
Tab1 3 Test data of the 1# transformer
可以看出,1#主变进线侧谐波电压及谐波电流含量均在国标允许范围内,测试功率因数平均值仅为0.88,不能达到考核标准要求值0.9。
2.3.2 2#主变进线侧数据分析
表4 2#主变测试数据
Tab1 4 Test data of the 2# transformer
可以看出,2#主变进线侧谐波电压及谐波电流含量均在国标允许范围内,测试点功率因数平均值仅为0.80,不能达到考核标准要求值0.9。
2.4结论
通过数据测试可以看出,谐波含量均在国标要求之内;但从功率因数和有功变化来看,功率因数都无法达到考核要求值0.9,从而导致供电部门惩罚性罚款,有功从最小686kW到最大26264kW,每4个小时变化一次,变化较频繁且幅度较大。因此必须进行无功优化,以满足考核要求,稳定系统电压,降损增效,提高供电质量及设备利用率。
3优化方案[7][8]
3.1 理论计算
由于系统安装的无功补偿装置容量不合理,导致功率因数偏低,按照1#、2#变压器进线侧目标功率因数为0.92的要求,无功补偿装置容量计算如下:
(1)1#主变进线侧达到目标功率因数所需无功计算:
Qc=P×K=26580×0.145=3854kvar
式中:Qc——达到目标功率因数所需无功功率;
P——测试的最大有功功率;
K——测试的功率因数(0.88)与达到目标功率因数0.92所需的补偿系数,为0.145。
(2)2#主变进线侧达到目标功率因数所需无功计算:
Qc=P×K=22264×0.376=8371kvar
式中:Qc——达到目标功率因数所需无功功率;
P——测试的最大有功功率;
K——测试的功率因数(0.78)与达到目标功率因数0.92所需的补偿系数,为0.376。
(3)安装容量计算:
1#主变进线侧:
2#主变进线侧:
式中:Uc——电容器额定电压,选12kV。
Un——系统电压,为35kV。
通过计算,并结合工程实际,在1#主变35kV侧安装一套容量为6000kvar的磁控式补偿装置,与原有的3600kvar固定电容补偿装置并联连接于同一台出线柜,形成MSVC型动态无功补偿装置,对系统无功进行连续、无级调节。同时,在2#主变35kV侧安装一套容量为12000kvar的磁控式补偿装置,与原有的3600kvar固定电容补偿装置并联连接于同一台出线柜,形成MSVC型动态无功补偿装置,对系统无功进行连续、无级调节,以期最终达到1#、2#主变进线侧无功优化的目的。该方案一次系统图如图7所示。
图7 1#及2#主变MSVC系统图
Fig. 7 Diagram of the MSVC for 1# and 2# transformer
3.2 技术特点[9][10]
磁控式动态无功补偿装置(简称MSVC),采用直流助磁原理,利用附加直流励磁磁化铁心,改变铁心磁导率,实现电抗值的连续可调,其内部为全静态结构,无运动部件,工作可靠性高。MSVC补偿装置无需投切电容支路,当系统所需补偿的无功功率较小时,由磁控电抗器吸收电容器过补偿的容性无功,以保证整个系统无功功率不过补。由于没有电容器组的投切,有效避免了在投切时对系统产生的电流冲击、电压陷落,保证了电气设备的安全运行。
MSVC型高压动态无功补偿装置能实时跟随负荷变化,不会出现过补、欠补现象,保证系统高功率因数运行。采用电压优先原则控制,可稳定系统电压,减少电压波动。由磁控电抗器吸收多余的容性无功,防止过补。
4 结论[11][12]
近年来,随着电网系统改造升级,无功及电压问题亦成为各级电站必须考虑解决的技术问题。MSVC型补偿装置不仅可以解决系统无功问题,在谐波治理、抑制电压波动等方面效果显著,在全国35kV、110kV、220kV等变电站中得到应用,有效解决了电站无功问题,实现了低成本的降损增效。
随着快速响应MSVC补偿装置的出现,其响应时间可达30ms,在解决快速变化的负荷中可有效解决其瞬变的无功及电压等问题,具有广泛的应用前景。本文对某110kV变电站电能质量状况进行测试分析,根据计算提出了采用MSVC补偿装置进行无功优化改造的方案,为电网运维部门进行无功优化提供参考。
参考文献
[1] Chen bai-chao. The theory and application of a new controllable reactor (the first version)[J]. Wuhan university of Hydr. & Electric Engineering.
[2] 陈柏超,田翠华,等.谐波双级饱和磁控电抗器研究[J].电工技术学报2006:19—23.
[3] KARYMOV RR, EBADIAN M. Comparison of MCR and TCR from harmonics point of view[J]. Electrical Power andEnergy Systems, 2007(29):191-198.
[5] 牛荣健,张晓琴,电力系统中的谐波问题,重庆科技学院学报(自然科学版),2006.9
[6] GB/ T 14549-1993 电能质量公用电网谐波[ S ].北京:中国标准出版社,1994.
[7] 孙新年,于佰建,快速响应磁控电抗器在光伏电站的应用,电力电容器与无功补偿,2014..4
[8] 孙新年,刘尊言,荣俊峰,永昌钢铁电能质量治理研究,电力电容器与无功补偿,2015.12
[9] 徐政译,电力系统谐波—基本原理、分析方法和滤波器设计,北京:机械工业出版社,2003.5
[10] 杨亚飞,钢包精练炉的谐波危害及治理,包钢科技,2004.6.
[11] 张少军,廊坊新钢电弧炉谐波滤波方案的研究,华北电力技术,2003.6
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