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清远220kV保城变电站在单线单变网架结构下的短路计算及稳定性分析

摘要 本文分析了清远市连山县220kV保城变电站在目前单线单变网架结构下的电力电量平衡情况、潮流情况,接着计算了保城站高压侧母线短路电流,最后对高压出线首端三相短路稳定性作了分析。

关键词 单线单变网架;短路故障;潮流计算

 

Abstract  Balance of electric power and energy, power flow, short-current circuit and three phase short-circuit stable analysis is been performed to Bao Cheng station in Qingyuan with single transmission line and single transformer power grid structure.
Keywords single transmission line and transformer; short-current circuit; power flow
 
问题描述
(1) 主变过载
清远电网连阳片2012年上半年由500kV贤令山站供电,下半年贤令山站#2主变变中断开后,又回到以前由500kV罗洞站长链路供电的方式,在水电大发期间造成保城站升压负载率达到100.6%,主变过载运行。
(2) 单变单线供电结构不合理,可靠性差,城市大面积停电风险高
目前连阳片安峰站、保城站均由贤令山站供电,贤令山单台主变一旦发生故障停运,将会导致整个连阳片负荷损失,造成较大电力安全事故。
220kV保城站投运后,连山县110kV变电站全由保城站供电,由于目前保城站只有单台主变,有且仅有一回220kV线路接入贤令山站,单线单变供电不满足N-1要求,当保城站的线路或主变发生永久性故障跳闸,保城站全站失压,县城供电可靠性非常低。
规划求解
2.1 电力电量平衡
连山县电网夏大方式电力平衡见表2-1所示:
2-1 连山县电网电力平衡(夏大方式)    单位:MW

年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
一、全社会用电最高负荷
56
59
64
72
80
85
90
106
二、装机容量
240
240
240
245
245
245
245
245
1110kV 水电
100
100
100
100
100
100
100
100
235kV 小水电
78
78
78
78
78
78
78
78
335kV 以下小水电
62
62
62
67
67
67
67
67
三、利用容量
216
216
216
220
220
220
220
220
1110kV 水电
90
90
90
90
90
90
90
90
235kV 小水电
70
70
70
70
70
70
70
70
335kV 以下小水电
56
56
56
60
60
60
60
60
四、境外送入小水电
120
120
120
120
120
120
120
120
五、电力盈(+)亏(-
280
277
272
268
260
255
250
234
220kV 电压层盈亏
280
277
272
268
260
255
250
234
110kV 电压层盈亏
280
277
272
268
260
255
250
234

从连山县各种典型方式下电力平衡表可以看出,夏大方式下有电力盈余,向外送出电能。
2.2 潮流计算
本文按以下原则进行潮流计算:
1)计算水平年:近期2014 年;
2)计算方式:潮流计算考虑丰大和枯大运行方式,进行正常和线路“N-1分析;
3)小水电出力情况:丰大方式按装机容量的90%计,枯大方式取20%;丰水期功率因数不低于0.95,枯水期功率因数不低于0.90
4)负荷情况:保城站的负荷平挂在其下的各个110kV 变电站上,功率因数取0.98
5)发电厂情况:丰大和枯大方式下,连州电厂利用容量按照装机容量扣除厂用电计,厂用电率取8%;
2014 年(近期)丰大运行方式下的系统正常潮流图见图2-1,此时柳杨站到吉田站的110kV线路负载率为93.9%,无变压器过载,但连山县小水电较多丰大方式下无功送出比较充足,故110kV电压相对较高,最高为120.7kV
N-1测算,分别断开保城至福堂线路、保城至吉田双回线路中的一回、保城至贤令山线路以及断开高联至贤令山线路,均无线路过载。
潮流计算结论:
根据丰大方式、检修方式的潮流计算结果可知,正常方式下保城站所在220kV网区系统潮流分布合理,无重载线路,各级母线电压在投入合理的无功补偿容量后,均能符合相关规程要求;在检修方式下,由于水电出力太多造成线路过载,可以通过压减或者转供出力解决。
2-1 2014年保城站扩建#2主变后丰大方式系统潮流图
2.3现有网架情况下的短路故障稳定性分析
目前保城站附近的网架结构是比较薄弱的,这种薄弱的网架结构也产生了电网安全隐患,本文作重分析保城站220kV单回出线首端发生三相短路故障时对系统稳定性的影响。
保城站侧220kV出线首端0周波时三相短路,第6周波时线路两侧三相开关同时断开,第156周波时两侧开关三相重合,第162周波时重合不成功线路两侧开关三相再跳开。仿真波形如图2-3所示。[3]
2-3 母线电压
计算过程中,发电机功角差振荡收敛且迭代过程中没有电压低于0.83pu的节点。因此保城站220kV线路侧首端三相短路是暂态稳定的。
3 结论
通过计算可知保城站仍有大量电力盈余,可通过扩建一台主变加以解决;潮流计算中发现,保城站所在地区当有线路N-1后则会有线路过载[4],可通过进一步优化地区电网加以缓解;保城站220kV出线首端三相短路故障是暂态稳定的并且电压水平正常。综上所述,保城站扩建一台主变满足技术指标要求。
参考文献
[1] PSD-BPA潮流程序用户手册[M],中国电力科学研究院,2005年9月