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138MW机组高加系统运行中出现的问题及对策
138MW机组高加系统运行中出现的问题及对策
摘要:高压加热器是汽轮机发电机组回热系统中的重要辅机设备,运行高压加热器可提高锅炉给水温度,降低机组能耗。本文介绍了高加系统运行中出现的常见问题,分析了具体的原因,并介绍了针对这些问题制定的对策。
关键词:高加;运行;问题;对策
1 回热系统参数简介
某厂汽轮机为N138—13.24/535/535,为超高压、中间再热、双缸、双排汽、单轴反动凝汽式汽轮机。回热系统为二高、四低、一除氧配置,额定工况下回热系统参数如表1、2所示。
表1 额定工况下回热系统参数
表2 各加热器参数
2 运行中遇到的问题及对策
2.1 高加疏水管道振动
(1)高加疏水管道振动原因
1)由于存在管道的沿程阻力和局部阻力,高加疏水流动时疏水压力降低,当低于该疏水温度对应的饱和压力时,一部分疏水汽化,引起振动,出现两相流现象。
2)高加无水位和低水位运行,造成这个的主要原因是高加疏水水位控制不灵,最终也在疏水管路中形成两相流[1]。
归根结底是存在两相流现象。
(2)对策
1)控制高加水位在正常范围内
在设备选型上,选择可靠的水位测量装置、选择调节性能好的高加疏水调节阀、采用电动执行机构作为高加疏水调门的驱动机构。
在正常运行中建立高加疏水调节阀开度和机组负荷的关系曲线,通过符合与高加疏水调门开度的对应关系,分析正常运行中可能出现的异常情况,及时调整水位在正常范围内。经常校对疏水调整门开度是否与汽轮机运行工况相符合,及早发现水管泄漏或疏水门吹坏。加强现场巡回检查,发现高加无水位运行时应及时分析,采取措施。
2)使高加有一定的过冷度
《高压加热器技术条件》GB10865—89中规定:设有内置式疏水冷却段的高压加热器其疏水端差不小于5.5℃。使有一定过冷度的疏水进入疏水管道,减少了疏水汽化形成两相流的可能性[2]。
2.2 高加启动初期温升率过高
(1)温升率高现象及危害
规程要求高加启动时温升率不能超过5℃/ min,而每次启动时均出现超限的现象,对设备安全构成威胁。
(2)对策
经过实践摸索,解决高加启动初期温升率过高的方法是采用滑参数启动,我们具体滑参数启动的操作如下:
1)确认给水泵已启动,给水走旁路,开启高加水侧放空气门,关闭高加放水电动门,开启高加出口逆止门和进口联成阀手轮。
2)缓慢开启注水门向高加注水,待高加水侧放尽空气后关闭水侧放空气门,开大高加注水门,检查联成阀顶起后关闭注水门,汽侧水位不应升高(注意给水压力应在6~8MPa)。
3)投入高加水位高III值保护联锁及#1高加至除氧器疏水门联锁。
4)机组冲转,开启一、二抽逆止门、电动门,投入相应联锁。检查汽侧压力应逐渐升高。
5)随着负荷的增加,待#1高加进汽压力大于除氧器压力0.2MPa时,检查#1高加至除氧器疏水电动门应联开,将#2高加疏水切至#1高加,#1高加疏水切至除氧器,关闭#1、2高加放水门,投入高加危急疏水放水联锁,关闭抽汽逆止门前后疏水。
6)调节#1、2高加水位至正常,将疏水调节投入自动。
7)投入高加时,注意高加水位,#1、2高加出水温升。
2.3 高加停用时温降率过高
与启动时同样的道理,在停用时温降率无法控制。给水温降率控制≯2℃/min,采用的方法是随机滑停。具体的操作步骤如下:
(1)随着负荷的减少,高加汽侧压力逐渐下降.
(2)当#1高加汽侧压力不大于除氧器压力0.2 MPa时,#1高加至除氧器疏水电动门联
关,将水位自动切换为手动,疏水送不上除氧器且水位升高,检查高加放水门应联锁开启,注意水位变化正常。
(3)关闭高加进汽电动门,一、二抽逆止门,开启一、二抽逆止门前后疏水门。
(4)根据需要泄压放水。
(5)根据需要停用水侧,先关进水联成阀,后关出口逆止门手轮,给水走旁路,解除高加有关保护。
2.4 高加水位升高
高加水位升高的原因有很多,包括水位计变送器不准、高加水位自动调节失灵、低负荷加热器疏水不畅等原因。笔者认为高加水位升高的处理措施如下:
(1)核对水位计,水位确实升高。
(2)将高加水位自动调节改为手动调节,维持正常水位。
(3)若因负荷降低疏水不畅,可将疏水切至定排。
(4)若水位仍不能控制,当#1、2高加水位上升至700mm时检查高加放水门是否自动开启,若未开启,则手动开启并迅速查明原因,设法降低水位,并汇报主值班员。
(5)若水位仍不能控制,当#1、2高加水位上升至800mm时,检查高加联锁保护是否动作;若拒动,立即手动高加旁路电磁阀,紧急停用#1、2高加,并开启一、二级抽汽管疏水门,严防水倒入汽轮机。
2.5 高压加热器疏水端差大
某一级高压加热器疏水端差偏高,将会导致汽轮机回热疏水端差量的再分配,引起换热面推力的变化,造成了汽轮机内效率下降,直接影响机组运行安全性和经济性[3]。我厂规程规定高加疏水端差为5.6℃。图1为高压加热器结构简图。
图1 高压加热器结构图
从运行角度来看,疏水端差大的原因为:
(1)表计不准确;
(2)疏水阀门故障,如事故疏水门不严,正常疏水调门调节不良等;
(3)水室分程隔板、包壳板或管子与管板连接处出现泄漏;
(4)高加处于高水位或低水位运行;
高水位运行时,凝结水淹没部分换热管,换热效率降低;低水位运行时,疏水冷却段进水口露出水面,饱和蒸汽与饱和水同时进入疏水冷却段,造成汽液两相流体,增大疏水端差,严重时会造成疏水管道减薄和振动,危害机组运行安全[4]。
对策如下:
(1)加强对表计的检测,和及时监视,发现有不正常现象应立即处理;
(2)及时检查各疏水调门是否正常调节,及疏水管道是否有内漏现象;
(3)对照疏水调门与负荷关系曲线,对照给水流量与主汽流量关系,看是否有高加泄漏现象;
(4)对照高加水位就地和远方是否对应,利用检修机会做水位试验,确定出最佳水位。。经过水位调整试验后,若疏水端差减小,则可以适当提高正常水位位置,具体位置根据试验数据确定。
3 结束语
高压加热器是发电机组给水回热系统的重要设备,是利用汽轮机抽汽加热锅炉给水的重要装置,可以提高锅炉给水温度,降低机组能耗,从而提高机组热效率,保证机组安全、高效运行。我们只有认真处理好高加系统运行中出现的问题,分析原因并制定对策,才能保证高加系统的安全运行。
参考文献:
[1]蔡锡琮.高压给水加热器[M].北京:水利电力出版社.1995.
[2]中国动力工程学会.火力发电设备技术手册[M].北京:机械工业出版社.2004.
[3] 电力行业职业技能鉴定指导中心.水泵检修[M].北京:中国电力出版社,2003.
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